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第1014章 内置蓄电池研发优化[1/2页]

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    卷首语

    nbsp【画面:分屏镜头nbsp——nbsp左侧企业技术员手持设备三维模型标注电池安装空间,右侧电池厂工程师在电芯测试台上记录数据;中间画面渐合,双方在白板前共同绘制电池设计草图。字幕:“内置蓄电池的优化,从来不是单方面的技术堆砌,而是设备需求与电池性能的精准咬合nbsp——nbsp每nbsp1mAhnbsp容量的提升、每nbsp1mmnbsp厚度的缩减,都藏着跨领域协同的智慧。”】

    nbsp一、协同研发启动:从nbsp“通用适配”nbsp到nbsp“定制开发

    nbsp【历史影像:2023nbsp年合作签约仪式资料片,企业与电池厂代表共同签署研发协议,背景屏幕展示设备内部结构与通用电池的适配间隙。画外音:“2023nbsp年《便携式设备电源适配报告》显示,采用通用标准电池的设备中,35%nbsp存在‘容量过剩但体积超标或‘体积适配但续航不足的矛盾,定制化研发成为破解痛点的关键。”】

    nbsp企业的张姓技术员带着设备样机走进电池厂实验室时,手里捧着厚厚的nbsp“需求清单”:设备内部留给电池的空间仅为nbsp100mm×60mm×8mm,却需要至少nbsp8nbsp小时的中度负载续航,同时要通过nbsp1.5nbsp米跌落测试。“通用的nbspmAhnbsp锂电池厚度都在nbsp10mmnbsp以上,塞不进去;薄型电池又达不到续航要求。”nbsp他指着样机内部的结构件说。

    nbsp电池厂的李姓工程师立即组织团队拆解样机,用三维扫描仪获取电池舱的精确尺寸,再结合设备的功耗曲线nbsp——nbsp待机nbsp50mA、工作nbsp200mA、峰值nbsp500mA,绘制出nbsp“容量nbspnbsp体积nbspnbsp功耗”nbsp关系图。首次研讨会上,双方确定了核心方向:“基于设备空间定制电芯排布,同步优化电芯能量密度。”

    nbsp【档案资料:《联合研发项目立项书记载:“研发周期nbsp6nbsp个月,目标参数:容量≥mAh,厚度≤8mm,循环寿命≥800nbsp次,20℃低温续航保持率≥70%,双方各投入nbsp5nbsp名核心技术员,共享测试数据与专利成果。”】

    nbsp为了摸清设备的实际功耗波动,张技术员连续三天记录设备在不同场景下的电流变化,发现nbsp“高频数据传输时电流会瞬间飙升至nbsp600mA”——nbsp这意味着电池不仅要容量足,还要有良好的大倍率放电性能。李工程师据此调整了研发重点:“采用高倍率电芯,避免瞬时断电。”

    nbsp【技术考据:定制化蓄电池研发需满足nbsp“三匹配”——nbsp电气匹配(电压、电流与设备兼容)、物理匹配(尺寸、重量适配设备空间)、环境匹配(耐温、抗震符合使用场景),通用电池往往只能满足nbsp12nbsp项,定制化是唯一解决方案。】

    nbsp二、容量梯度测试:续航与负载的动态适配

    nbsp【场景重现:实验室里,6nbsp组不同容量的定制电池样本(5000mAh、7000mAh、8000mAh、mAh、mAh、mAh)整齐排列,技术员将电池逐一装入设备,连接续航测试系统,屏幕实时显示剩余电量与工作时长。历史录音:“测试不能只看‘满电到关机的时间,更要关注不同负载下的续航稳定性nbsp——nbsp这才是用户真正能用到的续航。”】

    nbsp测试数据显示,5000mAhnbsp电池在轻度负载(数据采集)下续航nbsp6nbsp小时,中度负载(实时传输)下仅nbsp3.5nbsp小时,无法满足单日工作需求;7000mAhnbsp电池中度负载续航nbsp5nbsp小时,仍有短板;8000mAhnbsp电池达到nbsp6.5nbsp小时,但高频使用时会降至nbsp4.5nbsp小时,存在nbsp“续航焦虑”nbsp风险。

    nbsp当测试nbspmAhnbsp电池时,数据出现了拐点:轻度负载续航nbsp11.5nbsp小时,中度负载nbsp8.2nbsp小时,高频负载nbsp5.8nbsp小时nbsp——nbsp完全覆盖企业提出的需求。而nbspmAhnbsp和nbspmAhnbsp电池虽续航更长,但厚度分别达到nbsp和nbsp12mm,超出设备电池舱空间,且重量增加nbsp20%35%,影响设备便携性。

    nbsp【档案资料:《容量梯度测试报告记载:“mAhnbsp为‘续航nbspnbsp体积临界点nbsp——nbsp低于该容量则续航不足,高于则体积超标;在nbsp25℃常温环境下,该容量电池的续航达标率为nbsp100%,10℃低温环境下达标率nbsp85%,20℃环境下达标率nbsp68%,需优化低温性能。”】

    nbsp为验证实际使用场景,测试团队带着nbspmAhnbsp电池样机前往山区进行户外实测。上午nbsp9nbsp点满电出发,经过nbsp8nbsp小时的徒步测绘、数据传输,下午nbsp5nbsp点返回时,设备剩余电量仍有nbsp18%;而在低温环境模拟测试中,通过给电池舱增加保温棉,20℃续航保持率提升至nbsp75%。

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    nbsp【测试标准:参照《GB/Tnbsp2020nbsp便携式电子产品用锂离子电池和电池组nbsp续航测试方法》,采用nbsp“动态负载模拟法”,即按照设备实际使用的电流波动曲线加载,而非传统的nbsp“恒定电流放电”,测试结果更贴近真实使用体验。】

    nbsp三、体积优化攻坚:从nbsp“电芯重构”nbsp到nbsp“空间复用

    nbsp【历史实物:中国电子元件博物馆收藏的研发过程中的电池样本nbsp——nbsp从最初的nbsp“标准方形电芯堆叠”(厚度到nbsp“薄型电芯错层排布”(厚度再到最终的nbsp“异形电芯贴合设计”(厚度直观展现体积优化历程。画面模拟:3Dnbsp建模软件中,电池形状随设备内部凹槽实时调整,电芯排布不断优化。】

    nbspmAhnbsp电池的初始设计厚度为比设备电池舱最大允许厚度超出nbsp这nbsp成了研发团队的nbsp“拦路虎”。李工程师提出nbsp“电芯重构”nbsp方案:将传统的nbsp圆柱形电芯换成软包薄型电芯,厚度从nbsp4mmnbsp降至nbsp2mm,再通过nbsp“错层堆叠”nbsp减少间隙,厚度降至但仍差

    nbsp“设备电池舱底部有个nbsp的凹槽,能不能把电池做成异形,贴合这个凹槽?”nbsp张技术员的一句话点醒了团队。电池厂立即调整模具,将电池底部制成与设备凹槽匹配的弧形,同时将电芯之间的间隔从nbsp缩减至最终将厚度控制在完美适配设备空间。

    nbsp【技术突破:采用nbsp“软包电芯nbsp+nbsp异形设计”nbsp替代传统nbsp“硬壳电芯nbsp+nbsp方形设计”,软包电芯可根据设备空间灵活塑形,体积利用率从传统的nbsp70%nbsp提升至nbsp90%;同时

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